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            Simotion D在制基礎(chǔ)蓋設(shè)備上的應(yīng)用研究

            作者: 時(shí)間:2014-04-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
            引言

            現(xiàn)時(shí)國內(nèi)企業(yè)中使用的易拉蓋設(shè)備大部分都是從國外引進(jìn),核心技術(shù)一直由歐美控制,而且不能擁有自己的技術(shù)圖紙和參數(shù),在軟硬件維護(hù)上十分困難,需要依賴原設(shè)備廠家的技術(shù)支持,無論在時(shí)間響應(yīng)上還是維護(hù)費(fèi)用上都要付出不菲的代價(jià)。

            如上所說,國內(nèi)某制蓋企業(yè)的基礎(chǔ)蓋harr沖床生產(chǎn)線,由于生產(chǎn)線已使用十多年,故障點(diǎn)非常多,維修費(fèi)用十分昂貴,客戶要求將其升級,以便延長使用壽命并方便維護(hù)。

            項(xiàng)目的工藝

            原工藝:片材由真空吸盤一張一張吸起,通過輸送帶輸送到工作區(qū)域,由機(jī)械手抓取片材送入沖壓模具下,沖頭落下沖壓片材完成一次沖壓,等沖頭抬起一定角度,兩排模具中間的高壓氣嘴吹氣,使基礎(chǔ)蓋飛入出蓋盒,再由嵌入其內(nèi)部的輸送帶送入下一個(gè)工位。同時(shí)機(jī)械手將片材送入一個(gè)步距等待下一次沖壓,直到一張片沖完再取另一張片。

            由機(jī)械手取片材的效率并不高,并且機(jī)械手的檢測點(diǎn)很多,使整個(gè)系統(tǒng)的故障頻發(fā),如果使用伺服系統(tǒng)送片,其優(yōu)越的精度控制和動(dòng)態(tài)特性必然能將設(shè)備效率提升,并大大減少了中間環(huán)節(jié)的故障點(diǎn)。

            送片工藝改成:片材有輸送帶送到工作區(qū)域,由精定位電機(jī)精確定位到距離沖頭的某個(gè)位置,前壓輥壓下,定位電機(jī)退回等待下一張片材。前送料輥將片材安一定步距逐步送到模具下方完成前部分的沖壓,到達(dá)中間由后壓輥壓下完成前后送料輥的交接,并由后送料輥完成剩下的沖壓,前送料輥繼續(xù)輸送下一張片。前后兩張片的間距1~2個(gè)沖壓步距。沖壓部分工藝示意圖如圖1所示。

            控制系統(tǒng)構(gòu)成

            該沖床送料速度及定位精度對沖壓效率影響極大,所以對控制系統(tǒng)的要求較高。 d435作為西門子新型的運(yùn)動(dòng)控制器,其集成了plc和sinamics s120的功能,cpu處理速度較快,能高速處理所有軸定位及外部plc動(dòng)作,是本項(xiàng)目的首選控制系統(tǒng)。

            系統(tǒng)包括,一臺(tái)d435、3個(gè)ift6伺服電機(jī)、1個(gè)1ph7主軸伺服電機(jī)、1個(gè)tm17作快速i/o、多點(diǎn)et200接口模塊、1個(gè)絕對式角度編碼器、1臺(tái)op170b人機(jī)界面。

            在選驅(qū)動(dòng)方面,我們選用sinamics ac/ac cua31與pm340的組合,可節(jié)省部分硬件的成本。
            d435擁有便捷的連接方式也是選擇的一個(gè)因素:

            (1)d435、cua31和tm17通過drive-cliq非常方便地連接。

            (2)op170b通過mpi與d435連接,能時(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況。

            (3)沖頭角度編碼器通過profibus與d435連接,將沖頭的角度同步傳輸給控制器,使控制器較快的讀取角度信息,確保了其它動(dòng)作的同步。

            系統(tǒng)電氣控制示意圖如圖2所示。



            圖1 沖壓部分工藝示意圖



            圖2 系統(tǒng)電氣控制示意圖

            系統(tǒng)完成的功能

            本系統(tǒng)主要部分是沖頭控制,位置編碼器檢測沖頭的位置,確保了其它輔助動(dòng)作在時(shí)間上能與沖頭位置同步。

            伺服電機(jī)相關(guān)文章:伺服電機(jī)工作原理



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