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            伺服系統(tǒng)在橫切機(jī)電氣改造中的解決方案

            作者: 時(shí)間:2014-03-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            0 引言

            當(dāng)今世界科技發(fā)展迅猛,新知識(shí)、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品層出不窮,傳統(tǒng)的電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)不斷的被更新和改造,下面介紹的是基于中的應(yīng)用。一些是上世紀(jì)70年代的產(chǎn)品,主要用來(lái)分切一些帶有碼克線(xiàn)的紙產(chǎn)品的設(shè)備。原設(shè)備由一臺(tái)主直流伺服電機(jī)帶動(dòng)一個(gè)機(jī)械齒輪傳動(dòng)裝置,機(jī)械裝置的一部分去牽引紙卷,使之按照切紙需求把指定的紙長(zhǎng)送往切刀。另一部分去帶動(dòng)切刀輥進(jìn)行分切,同時(shí),原設(shè)備還有一小功率的直流伺服電機(jī),其主要任務(wù)是對(duì)切刀位置進(jìn)行微調(diào),以便使切紙精度更加精準(zhǔn)。但由于原設(shè)備運(yùn)行時(shí)間太長(zhǎng),機(jī)械齒輪部分有著不同程度的嚴(yán)重磨損,以及原電子元件的老化,使原設(shè)備的控制精度達(dá)不到產(chǎn)品的要求?;谶@一點(diǎn),我們利用兩臺(tái)交流伺服電機(jī)取代原設(shè)備的主直流伺服電機(jī)及機(jī)械齒輪傳動(dòng)裝置,用定位模塊和另一臺(tái)伺服電機(jī)替換原車(chē)的微調(diào)電機(jī),以及通過(guò)PLC、人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)機(jī)器齒輪的軟調(diào)整來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求。

            1 系統(tǒng)控制要求

            (1)傳感器采集部分。要求傳感器在機(jī)車(chē)運(yùn)行時(shí),把采集到紙張上的碼克信號(hào)傳送給PLC,PLC經(jīng)過(guò)中斷處理以及相應(yīng)計(jì)算后傳送給定位模塊,從而控制微調(diào)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)方向和轉(zhuǎn)數(shù)。



            (2)伺服放大器。要求伺服放大器實(shí)時(shí)采集脈沖信號(hào),同時(shí)再與其設(shè)定的參數(shù)配合,以完成控制電機(jī)的目的。

            (3)終端人機(jī)對(duì)話(huà)操作控制。由于生產(chǎn)的紙張種類(lèi)很多,不同的紙張碼克線(xiàn)之間的距離相差很大,因此,每生產(chǎn)一種紙張時(shí)需要輸入該紙張的兩碼克之間的真實(shí)長(zhǎng)度,這樣可以減少微調(diào)電機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)數(shù)提高生產(chǎn)精度。

            (4)編碼器采集部分。采用l3位的絕對(duì)值型編碼器,用來(lái)實(shí)時(shí)的反映切刀位置,以便調(diào)整微調(diào)電機(jī)。

            (5)切紙精度要求在0.5mm以?xún)?nèi)。

            2 系統(tǒng)硬件配置

            根據(jù)系統(tǒng)控制要求,采用構(gòu)成電氣控制的硬件配置。如圖1所示。

            (1)PLC采用三菱FX2N系列FX2N一64RM,定位模塊采用三菱FX2N一10GM。

            (2)伺服放大器采用三菱MR—J2S—A系列,伺服電機(jī)采用三菱HC—KFS系列7kw、5kW、1.5kW各一臺(tái)。

            (3)碼克傳感器采用德國(guó)克CS1型顏色傳感器,具有檢測(cè)精確的特性。

            (4)編碼器采用德國(guó)P F公司生產(chǎn)的13位精度的絕對(duì)值型編碼器。

            (5)人機(jī)界面是專(zhuān)為PLC的應(yīng)用而設(shè)計(jì)的工作站。它具備與各種品牌PLC連接監(jiān)控能力以及采用文字、圖形同步顯示PLC內(nèi)部接點(diǎn)狀態(tài)及資料的能力,是一種互動(dòng)的工作站。配備有液晶觸摸屏、通信接口、智慧型操作面板、打印接口等等。它取代了傳統(tǒng)的鍵控制系統(tǒng)及終端顯示系統(tǒng),既節(jié)省了PLC的I/O模塊、指示裝置,又能實(shí)時(shí)顯示所需信息。

            3 硬件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

            (1)牽引采用速度控制方式,其速度的給定方式是由2KQ、5W 的電位計(jì)給定,原理接線(xiàn)方式如圖2所示。

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