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            EEPW首頁(yè) > 工控自動(dòng)化 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 軌枕生產(chǎn)線鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

            軌枕生產(chǎn)線鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

            作者:石曉磊(中鐵物資平頂山軌枕有限公司,河南平頂山 467000) 時(shí)間:2023-07-04 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
            編者按:本鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)采用西門(mén)子S7-200smart PLC結(jié)合多種傳感器通過(guò)邏輯控制程序自動(dòng)完成橫移過(guò)程,并提高軌枕傳送效率、減少人工成本、降低軌枕制造成本。


            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/202307/448299.htm

            0 引言

            隨著中國(guó)鐵路建設(shè)的快速發(fā)展,軌枕制造技術(shù)也不斷向前發(fā)展。國(guó)內(nèi)外新型材料軌枕也相繼推出例如玄武巖/ 碳纖維混雜符合軌枕[1]、高聚合物復(fù)合材料軌枕[2]、合成材料軌枕[3],但混凝土軌枕具有強(qiáng)度高、道床橫向阻力大、穩(wěn)定性好、不受氣候、腐蝕的影響、使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)[4],仍作為我國(guó)鐵路建設(shè)的首選。

            目前,國(guó)內(nèi)混凝土主要采用流水機(jī)組傳送法[5]進(jìn)行設(shè)計(jì)。流水機(jī)組傳送法生產(chǎn)線通常采用“U”型布局設(shè)計(jì),采用2*4 或2*5 型鋼模進(jìn)行軌枕生產(chǎn)。其具有生產(chǎn)效率高、設(shè)備通用性強(qiáng)、生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)[6]。流水機(jī)組傳送法實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)過(guò)程中,鋼模在相互平行的縱向輥道之間輸送。因此,生產(chǎn)線通常設(shè)置1 ~ 2 套鋼模橫移裝備。

            參考中鐵物資平頂山軌枕有限公司(以下簡(jiǎn)稱平軌公司),生產(chǎn)線工藝流程沿東西方向“U”型設(shè)計(jì),如圖1 所示。其生產(chǎn)線存在兩處鋼模橫移設(shè)計(jì):其一設(shè)置在兩組橫移輥道之間;另一設(shè)置在預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉輥道和配件安裝輥道之間。橫移設(shè)備平面圖如圖2所示。兩處鋼模橫移設(shè)備及控制方式完全相同。本鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)依據(jù)平軌公司生產(chǎn)線鋼模橫移設(shè)備為基礎(chǔ)進(jìn)行控制設(shè)計(jì)[7],同時(shí)為類似橫移過(guò)程的生產(chǎn)線提供自動(dòng)化控制方案參考。

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            圖1 平軌公司軌枕生產(chǎn)線工藝流程示意圖

            1688464456469784.png

            圖2 生產(chǎn)線橫移設(shè)備平面圖

            1 控制要求

            鋼模橫移自動(dòng)控制[8] 系統(tǒng)依托生產(chǎn)線既有設(shè)備,通過(guò)增加和變頻器等配件進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。系統(tǒng)控制的設(shè)備有:2 組橫移輥道、4 套連桿式升降機(jī)構(gòu)(分別對(duì)應(yīng)4 臺(tái)一體式電液推桿)、4 臺(tái)一體式電液推桿(2臺(tái)/ 組)和2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)。控制運(yùn)動(dòng)電機(jī)共10 臺(tái),分別為4 臺(tái)橫移輥道電機(jī),4 臺(tái)電液推桿電機(jī)和2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)電機(jī)。鋼模橫移過(guò)程需要以上設(shè)備相互配合完成,且設(shè)備之間存在嚴(yán)格的運(yùn)行邏輯順序。原控制臺(tái)存在操作按鈕多、設(shè)備狀態(tài)需要人工觀察判斷、易誤操作等問(wèn)題。根據(jù)鋼模橫移過(guò)程分析容易得出橫移過(guò)程雖然繁瑣但邏輯判斷簡(jiǎn)單且具有嚴(yán)格的重復(fù)性,采用 作為控制單元能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制。

            根據(jù)設(shè)備實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,對(duì)鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)控制要求如下:

            1)自動(dòng)控制系統(tǒng)具備手動(dòng)運(yùn)行模式、單段運(yùn)行模式和自動(dòng)運(yùn)行模式3 種模式。

            2)在連續(xù)工作中要求運(yùn)輸小車(chē)載1 套鋼模處于等待狀態(tài)。

            3)設(shè)置電源急停按鈕,當(dāng)其被按下后整個(gè)控制系統(tǒng)斷電,且所有控制設(shè)備全部停止運(yùn)行。

            4)自動(dòng)控制系統(tǒng)包含2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)運(yùn)行一致性自動(dòng)調(diào)節(jié)功能。防止兩個(gè)臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)不同步,造成鋼模掉落、損壞等風(fēng)險(xiǎn)。

            5)自動(dòng)程序啟動(dòng)后首先執(zhí)行初始化程序,初始化程序完成指示燈亮起,點(diǎn)擊啟動(dòng)按鈕開(kāi)始執(zhí)行自動(dòng)程序。

            6)系統(tǒng)初始狀態(tài)設(shè)定為2 組輥道處于停止?fàn)顟B(tài),4套連桿式升降機(jī)構(gòu)處于復(fù)位狀態(tài);2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)停止在軌道中間設(shè)定位置;南側(cè)橫移輥道上無(wú)鋼模。

            7)暫停按鈕僅用于自動(dòng)控制部分。當(dāng)其被按下后自動(dòng)運(yùn)行程序停止,按下第2 次系統(tǒng)繼續(xù)執(zhí)行后續(xù)未執(zhí)行程序。

            8)停止按鈕在手動(dòng)模式程序和自動(dòng)模式程序中應(yīng)用。當(dāng)其被按下時(shí),控制設(shè)備全部停止運(yùn)行。在自動(dòng)程序中當(dāng)按下停止按鈕后再次啟動(dòng)自動(dòng)程序時(shí),需要先執(zhí)行初始化程序后再點(diǎn)擊啟動(dòng)按鈕開(kāi)始執(zhí)行自動(dòng)運(yùn)行程序。

            2 控制程序設(shè)計(jì)

            根據(jù)控制要求和控制橫移設(shè)備的數(shù)量,綜合市場(chǎng) 產(chǎn)品的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性和適用性[9],選用西門(mén)子S7-200Smart ST40 DC/DC/DC 作為本控制系統(tǒng)的控制主單元。

            2.1 控制程序構(gòu)架設(shè)計(jì)

            根據(jù)生產(chǎn)線橫移設(shè)備實(shí)際控制過(guò)程和控制要求,設(shè)計(jì)控制程序總體構(gòu)架如下:

            1)主程序(含小車(chē)一致性調(diào)節(jié)程序,手/ 自模式選擇);

            2)初始化程序;

            3)公用程序;

            4)手動(dòng)模式程序;

            5)自動(dòng)模式程序(含單段運(yùn)行模式)。

            根據(jù)控制程序框架設(shè)計(jì),將PLC I/O 地址分配情況如表1 所示。由于輸入點(diǎn)位較多且存在模擬量輸入,另外增加2 個(gè)數(shù)字量輸入模塊EMED08 和1 個(gè)模擬量輸入模塊EMAE04。

            表1 鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)I/O地址分配表

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            依據(jù)PLC I/O 地址分配和控制要求,鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)功能流程圖設(shè)計(jì)如圖2 所示。

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            圖2 鋼模橫移自動(dòng)控制系統(tǒng)功能流程圖

            2.2 主程序

            主程序主要實(shí)現(xiàn)以下功能,其程序設(shè)計(jì)具體內(nèi)容如圖3 所示:

            1)不論何種運(yùn)行模式,主程序能控制南側(cè)橫移輥道電機(jī)的正、反向運(yùn)動(dòng);

            2)運(yùn)輸小車(chē)運(yùn)行減速控制;

            3)2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)之間運(yùn)行一致性調(diào)節(jié);

            4)信號(hào)輸入地址與程序中M 地址轉(zhuǎn)換。

            2.3 初始化程序

            初始化程序是執(zhí)行自動(dòng)化程序的前提,初始化程序執(zhí)行完成后橫移設(shè)備達(dá)到自動(dòng)模式啟動(dòng)的初始狀態(tài)。無(wú)論系統(tǒng)處于何種運(yùn)行模式,都可用啟動(dòng)初始化程序完成初始狀態(tài)設(shè)置。初始化程序啟動(dòng)前要求,南側(cè)橫移輥道上無(wú)鋼模,如果存在有鋼模可以通過(guò)手動(dòng)模式進(jìn)行清空,否則不能啟動(dòng)初始化程序。

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            圖3 控制系統(tǒng)主程序

            2.4 自動(dòng)模式程序

            自動(dòng)模式啟動(dòng)前設(shè)備需滿足以下條件(初始狀態(tài)):

            1)2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)上無(wú)鋼模;

            2)2 臺(tái)運(yùn)輸小車(chē)處于中間位置;

            3)北側(cè)升降裝置處于原位;

            4)南側(cè)升降裝置處于原位。

            當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備情況滿足自動(dòng)運(yùn)行初始狀態(tài)下,旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)至自動(dòng)模式,按下啟動(dòng)按鈕,橫移設(shè)備自動(dòng)完成鋼模橫移作業(yè)。

            在自動(dòng)化程序中含有單步運(yùn)行模式開(kāi)關(guān)。單步運(yùn)行模式主要用于程序調(diào)試。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備情況滿足自動(dòng)運(yùn)行初始條件下,旋鈕開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)至單步運(yùn)行模式,每點(diǎn)擊一次啟動(dòng)按鈕,控制系統(tǒng)就會(huì)執(zhí)行一行自動(dòng)運(yùn)行程序。需注意程序中設(shè)有時(shí)間停頓和空步程序段。

            2.5 手動(dòng)模式

            手動(dòng)模式下,操作人員按照控制面板上的按鈕啟動(dòng)對(duì)應(yīng)電機(jī)即可。

            3 結(jié)束語(yǔ)

            此自動(dòng)控制系統(tǒng)可以減少操作工人1 名,同時(shí)提高了設(shè)備可靠性和鋼模傳送效率。另外,控制系統(tǒng)還設(shè)置有工作警示燈和報(bào)警燈等附加功能,提高了橫移設(shè)備的安全性和智能性。

            參考文獻(xiàn):

            [1] 楊堃,玄武巖.碳纖維混雜復(fù)合軌枕制備與性能測(cè)試[J].產(chǎn)業(yè)用紡織品,2016(12):27-30.

            [2] 王守琛,薛平,蔡建臣.新型高聚物復(fù)合材料軌枕的成型技術(shù)研究[J].工程塑料應(yīng)用,2012(5):36-41.

            [3] 張吉財(cái).淺談鐵路軌枕復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計(jì),2017(9):624

            [4] 楊寶峰,于春華.鐵路軌枕現(xiàn)狀及發(fā)展[J].鐵道工程學(xué)報(bào),2007(2):37-40

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            [6] 尤瑞林.國(guó)內(nèi)外預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕生產(chǎn)工藝分析[J].鐵道建筑,2021(10).

            [7] 婁岡,孫志剛等.基于STL語(yǔ)言的焊管生產(chǎn)線橫移車(chē)自動(dòng)控制技術(shù)[J].焊管,2021(10):42-45.

            [8] 徐永飛.橫移牽引裝置自動(dòng)控制[J].理論創(chuàng)新,2010(12).

            [9] 吳峰,鄭海英,王浩.基于S7-200 SMART PLC的飼料生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].電工技術(shù),2018(16).

            (本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2023年6月期)



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