某款電動汽車驅動用永磁同步電機噪聲分析
姚學松,陶文勇(奇瑞新能源汽車股份有限公司,安徽?蕪湖?241002)
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201911/407676.htm摘?要:通過對某款電動汽車驅動用永磁同步電機的噪聲進行分析,發(fā)現(xiàn)其存在48階次噪聲大的問題。為了削弱電機的48階次噪聲,本文提出了4種優(yōu)化方案,通過對4種優(yōu)化方案分別進行驗證和測試,結果顯示,轉子磁鋼結構優(yōu)化和轉子鐵心外圓增加輔助溝槽2個方案對電機48階次噪聲有較大的改善。最終實施上述2個方案,原車尖銳、刺耳的電磁聲及嘯叫聲明顯削弱,提升了整車的駕駛舒適性。
0 引言
永磁同步電機所具有的高效率、高功率密度等特性使其廣泛應用于純電動汽車的驅動電機。對純電動汽車而言,驅動電機作為整車的動力總成部分,其所產(chǎn)生的噪聲也是整車的主要噪聲來源。噪聲作為電機的主要質量指標之一 [1] ,其水平也決定了整車的駕駛舒適性。因此,電機噪聲的控制也成為了當前電機性能優(yōu)化的重要課題。
本文基于某款純電動汽車驅動用永磁同步電機的噪聲分析,發(fā)現(xiàn)當電機轉速運行在(1 500 ~6 000)r/min時,其48階次噪聲明顯。因電機的總體磁路結構重新設計的成本高、周期長,本文在不改變電機主要磁路結構的前提下,通過對電機轉子磁鋼結構優(yōu)化、轉子鐵心增加溝槽、電機定子繞組樹脂澆注、電機殼體強度提升等措施的對比分析,來評估各措施對電機噪聲的貢獻,通過測試結果表明,上述方案對電機噪聲有一定的改善,具有實際應用價值,為電動汽車驅動用永磁同步電機噪聲的優(yōu)化提供了相關的依據(jù)和經(jīng)驗。
1 純電動汽車驅動電機噪聲分析
如圖1所示,根據(jù)整車噪聲測試數(shù)據(jù),結合驅動電機所采用的48槽設計方案,可判斷其中48階次噪聲主要來源于驅動電機,此時的電機轉速在(1 500~6 000)r·min -1 ,對應整車的車速在(25~75)km/h。此時整車主要表現(xiàn)為嘯叫聲明顯,電機電磁噪聲尖銳、刺耳 [2] ,而在汽車的日常行駛中又主要集中在此車速段,因此優(yōu)化此轉速段的電機噪聲對整車的駕駛感受具有較大的提升。
2 驅動電機噪聲優(yōu)化分析
考慮到該款驅動電機已進入到批量生產(chǎn)階段,對電機的磁路結構、電磁方案等進行重新設計的費用高、周期長,本文僅通過對電機定、轉子、殼體等局部進行優(yōu)化設計、工藝改進來改善電機噪聲。
2.1 轉子磁鋼結構優(yōu)化
電機的電磁噪聲主要是由電機內部各種頻率的諧波引起,而通過轉子斜槽或定子斜極來削弱齒諧波是電機生產(chǎn)制造過程中降低電磁噪聲的一種常用方法 [3] 。
如圖2所示,左側為原驅動電機的轉子結構,磁鋼采用兩段式斜槽結構布置,右側為優(yōu)化后的轉子結構,磁鋼采用四段式交叉布置。優(yōu)化前后的噪聲測試結果如圖3所示,電機運行工況:轉速(1 500~6 000)r/min 1 ,額定轉速前峰值扭矩250 N·m,額定轉速后峰值功率95 kW。優(yōu)化后的方案其48階次噪聲在(2 200 ~5300)r/min 1 轉速段及6 000 r/min 1 附近改善效果較明顯,噪聲降低約(5~15)dB,全轉速段的噪聲總值優(yōu)化后方案也低于優(yōu)化前。
2.3 轉子鐵心結構優(yōu)化
電機運行時的轉矩脈動同樣會引起電機的噪聲和振動,因此削弱轉矩脈動也是優(yōu)化電機噪聲的方案之一。齒槽轉矩是電機帶載運行時轉矩脈動的主要來源之一,但除齒槽轉矩外,通過對轉子鐵心外圓增加輔助溝槽同樣能削弱電機的轉矩脈動 [4] 。
如圖4所示,在轉子鐵心外圓相鄰的兩組磁鋼之間增加一組弧形的輔助槽。優(yōu)化前后的噪聲測試數(shù)據(jù)如圖5所示,電機運行工況同2.1。轉子外圓增加輔助溝槽后,48階次噪聲在全轉速段降低約(5~15)dB,噪聲總值也改善明顯。
2.3 定子繞組樹脂澆注
電機的噪聲除電磁噪聲外還包含機械振動所引起的噪聲。電機的定子鐵心一般由硅鋼片疊壓而 成,疊片之間存在間隙;定子繞組主要由多根松散的漆包線組成,并嵌入到定子槽內,漆包線之間也存在間隙,同時因電機槽滿率及生產(chǎn)工藝的限制,繞組與定子槽之間也存在較大的間隙。這就導致定子的結構松散,易產(chǎn)生振動噪聲。
本文通過對電機定子繞組進行整體環(huán)氧樹脂澆注,提高電機定子的結構強度,提升定子的固有頻率,降低電機因定子機械振動所產(chǎn)生的噪聲。如圖6所示,為環(huán)氧樹脂澆注后的電機定子,整個繞組的端部及定子槽內均被環(huán)氧樹脂填充。澆注前后的噪聲測試結果如圖7所示,電機運行工況同2.1。定子繞組澆注后其48階次噪聲在(1 500~2200)r/min及2 700~6000)r/min轉速段噪聲降低約5 dB,全轉速段的噪聲總值也略有降低。
2.4 電機殼體增加加強筋
電機的機械振動噪聲除了定子的振動引起外,還包含電機的外殼體振動所產(chǎn)生的噪聲。該款電機作為電動汽車驅動電機,其輸出端需要匹配減速器設計法蘭安裝面,為了提升法蘭側的結構強度,降低振動噪聲,本文對法蘭處增加加強筋,如圖8所示。
電機外殼體增加加強筋后,噪聲測試數(shù)據(jù)見圖9,電機運行工況同2.1。改后的電機在3 000 r/min 1 附近及4 600 r/min 1 之后噪聲有約(5~10)dB的降低,其它轉速段噪聲略有增加,噪聲總值基本無變化。
3 結果分析
通過對上述四種方案對比分析發(fā)現(xiàn),轉子磁鋼結構優(yōu)化、轉子鐵心外圓增加輔助溝槽對該款電機48階次噪聲及噪聲總值改善均較明顯;定子繞組環(huán)氧樹脂澆注對電機噪聲雖然有一定的改善,但改善效果不明顯;電機殼體增加加強筋方案對電機噪聲無明顯改善。
綜上,考慮到定子繞組環(huán)氧樹脂澆注需要投入專用設備,工藝復雜、費用高且效果不明顯,最終實施前兩種方案。將改進后的電機搭載到整車上,測得的車內噪聲階次彩圖如圖10所示,48階次噪聲明顯被削弱,車內噪聲整體降低約5 dB,整車車速在(25~75)km/h時的嘯叫聲也改善明顯,提升了整車的駕駛舒適性。
4 結論
本文通過對某款純電動汽車驅動用永磁同步電機的噪聲進行分析,提出了四種降低電機48階次噪聲的優(yōu)化方案,并分別進行了對比驗證和測試。結果顯示,轉子磁鋼結構優(yōu)化和轉子鐵心外圓增加輔助溝槽對電機48階次噪聲有較大改善。最終改善后的電機搭載到整車上,原車尖銳、刺耳的電磁聲及嘯叫聲明顯削弱,提升了整車的駕駛舒適性。
參考文獻
[1] 陳永校,諸自強,應善成. 電機噪聲的分析和控制[M]. 杭州:浙江大學出版社, 1987.
[2] 陳士剛,沙文瀚,杭孟荀,等. 某款純電動汽車用驅動電機噪聲分析[J]. 汽車零部件, 2019(1):22-24.
[3] 唐慶華,張林. 采用斜槽降低三相異步電動機電磁噪聲[J]. 防爆電機, 2015,50(1):14-20h.
[4] 賀小克,沈建新. 表面式永磁同步電機轉子輔助槽對轉矩的影響[J]. 微電機, 2018,(1):1-4.
本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第12期第74頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。
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