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            應(yīng)用變頻器和PLC 實現(xiàn)冷凝水的回收利用

            作者: 時間:2018-08-23 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            1 概況

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201808/387512.htm

            我廠生產(chǎn)用蒸汽由益能熱電有限公司提供,產(chǎn)生的冷凝水基本處于排放狀態(tài)。在第一階段的開發(fā)利用中,僅利用冷凝水余熱實現(xiàn)了冬季采暖換熱,但其他季節(jié)冷凝水尚未得到回收利用,造成了冷凝水資源的浪費。為了提升企業(yè)的綜合效益,促進(jìn)國家節(jié)能減排工作的開展,繼采暖換熱工程后,我廠決定采用變頻技術(shù)實施冷凝水回收利用工程項目。

            我廠夏季每天產(chǎn)生的蒸汽冷凝水為80 t左右,冬季每天產(chǎn)生的蒸汽冷凝水為110 t左右,冷凝水溫度在95℃左右,須對其進(jìn)行降溫到適宜溫度才能被生產(chǎn)應(yīng)用。冷凝水經(jīng)回收冷卻凈化后,化驗測得硬度為30 mg/L以下,符合生產(chǎn)工藝軟化水標(biāo)準(zhǔn)。通過以上分析,我們研制出一套適宜的冷凝水資源回收利用系統(tǒng)。

            2 改造方案

            2.1 冷凝水冷卻過程

            冷凝水站高壓罐內(nèi)的冷凝水經(jīng)過降溫,由水泵輸送到采暖換熱站的儲水罐內(nèi)(冬季該水經(jīng)過采暖系統(tǒng)循環(huán)后,又回到儲水罐內(nèi)),將儲水罐內(nèi)的水自流引入涼水池(原鍋爐水渣池),再用水泵將涼水池內(nèi)的水抽到?jīng)鏊?nèi)進(jìn)行冷卻,冷卻后的冷凝水進(jìn)入涼后儲水池,涼后儲水池的水再由二次涼水泵送至涼水塔進(jìn)行再次冷卻,最后冷卻后的水經(jīng)過濾后,由水泵輸送到廠區(qū)軟化水管網(wǎng),供廠軟化水使用。系統(tǒng)示意圖如圖1所示。

            2.2 采取防塵措施

            由于該涼水系統(tǒng)采取露天降溫,空氣中的塵土?xí)M(jìn)入冷凝水中,使冷凝水的硬度提高,因此需要對涼水池采取防塵土措施。具體是給涼水池上方及周圍加裝百葉窗防塵裝置,同時在水池邊用磚砌一高60 cm的保護墻體。

            2.3 最后一級溫度系統(tǒng)

            在涼后儲水池前段加一Pt100溫度變送器,將水的溫度產(chǎn)生的電信號送至溫度器,溫度器根據(jù)水溫的高低控制降溫管道的電動調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)低溫軟化水進(jìn)入涼后儲水池的水量,從而達(dá)到控制涼后儲水池冷凝水的溫度。

            3 系統(tǒng)配置

            3.1 選用成型的涼水系統(tǒng)

            我廠每天生產(chǎn)產(chǎn)生的冷凝水水量為100 t左右,根據(jù)貨比三家和高性能價格比的原則,決定選用的型號為GBNL3-100,涼水量為100 t,一次降水溫度為15℃的工業(yè)型涼水系統(tǒng)。

            3.2 PLC的選配

            涼水池PLC采用的是歐姆龍可編程序控制器,I/O 點數(shù)為6 點輸入4 點輸出,該系統(tǒng)采用開關(guān)量的輸入/ 輸出來控制電機的啟停與電磁閥的開啟、關(guān)閉,涼水池PLC 程序如圖2所示。

            3.3 變頻器與PID的選配

            系統(tǒng)水泵5.5 kW,我們選用三墾SHF-7.5K 變頻器可滿足要求。PID控制器采用SWP-LCD-32 段PID可編程序控制儀,通過安裝在出水管網(wǎng)上的壓力變送器,把出口壓力信號變成4~20 mA 的標(biāo)準(zhǔn)信號送入PID 調(diào)節(jié)器,經(jīng)運算與給定壓力參數(shù)進(jìn)行比較,得出調(diào)節(jié)參數(shù)送給變頻器,由變頻器控制水泵的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)系統(tǒng)供水量,使供水系統(tǒng)管網(wǎng)中的壓力保持在給定壓力上。PID 可編程序控制儀設(shè)置參數(shù)如表1所列,變頻器參數(shù)設(shè)置見表2。

            冷凝水供水和涼水塔水泵電氣控制原理如圖3所示。

            4 系統(tǒng)調(diào)試

            系統(tǒng)安裝完畢后,我們11月5日對系統(tǒng)進(jìn)行了運行調(diào)試,根據(jù)實際運行狀態(tài),調(diào)試了PID運行參數(shù),完善了PLC 梯形圖和語句表,調(diào)試運行過程中變頻器出現(xiàn)了故障。

            4.1 設(shè)備匹配問題及處理

            變頻器在模擬信號控制下頻率逐漸上升,但上升至10 Hz 時故障跳閘,顯示OCPA,查閱說明書是加速中短時間過載,改變加速時間無效,我們把其功碼003 中V/f 圖形選擇由1(直線圖形)改為3(平方律降低圖形)后,頻率在連續(xù)上升至28 Hz時,又顯示該故障跳閘。斷開電機,單獨試驗電機正常,模擬信號發(fā)生器試驗變頻器正常,由面板控制電機啟動也正常,最后發(fā)現(xiàn)水泵為新泵,故障跳閘是由啟動扭距過大引起的,更換另一水泵后運行正常。

            4.2 電磁干擾問題及處理

            變頻器啟動工作后,緊挨該柜體的電盤上的一電動閥故障指示燈亮,經(jīng)分析,故障是變頻器的高次諧波電流通過輸出回路電纜向外輻射,傳遞到信號電纜,引起干擾造成的。把液位計信號線及其控制線與變頻器的控制線及主回路線分開一定距離,且把柜體外信號線穿入鋼管進(jìn)行敷設(shè),鋼管外殼良好接地后,故障排除。

            5 結(jié)果與分析

            目前我廠蒸汽冷凝水回收利用大體分為兩個階段,第一階段為冬初到春初,共計4 個月左右,每天能利用的蒸汽冷凝水水量為50 t左右;按每天節(jié)約230元計算,4個月共計節(jié)約費用約為2.7萬元;第二階段為春末到秋末,共計8個月,每天可利用的蒸汽冷凝水水量為80 t。按每天節(jié)約450 元計算,8 個月共計節(jié)約費用約為10.8萬元。兩個階段共計節(jié)約費用約為13.5萬元。

            該系統(tǒng)經(jīng)過冬季一個月試運行,節(jié)約軟化水1 556 m3,按每方軟化水8 元計算,可節(jié)約費用1.2萬元,基本完全符合上述第二階段推算。

            該控制系統(tǒng)運行安全可靠,充分實現(xiàn)了冷元凝水回收利用,減少了水資源的浪費,提升了我廠的綜合經(jīng)濟效益。



            關(guān)鍵詞: 控制

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