GP50車身伺服同步控制系統(tǒng)的設(shè)計
上汽通用五菱西部車身車間GP50線是我公司第一條乘用車生產(chǎn)線,也是第一條可實現(xiàn)多種車型切換生產(chǎn)的焊裝線,其設(shè)計凈產(chǎn)能為40JPH。其中主夾具質(zhì)量高達2.8t,主夾具切換要求快速、定位精度誤差小,需要用3臺升降機將主夾具從空中下降到生產(chǎn)線上使用,3臺普通電動機的升降電氣控制系統(tǒng)達不到同步精度生產(chǎn)要求,也無法獲得達標的焊接質(zhì)量,并且將來的運行及維護成本較高。普通的電動機斷電后還會因為自身的慣性再轉(zhuǎn)一會,然后停下;而伺服電動機和步進電動機能瞬間響應(yīng)動作,但是步進電動機存在失步現(xiàn)象。
設(shè)計的功能要求
GP50生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍為40臺/min,除去輸送線的車體工位輸送時間,主夾具的開、關(guān)夾時間以及工人的焊接時間,升降機的一個升降循環(huán)周期需要控制在16s內(nèi)。升降機的負載大,主夾具加上氣缸、電控元器件質(zhì)量約為3t。3臺升降機的升降同步定位精度要達到1mm。GP50生產(chǎn)線設(shè)計為一條可實現(xiàn)多種車型切換的柔性生產(chǎn)線,主夾具要求能實現(xiàn)快速切換。
設(shè)計方案
該生產(chǎn)線優(yōu)化設(shè)計升降機布置如圖1所示,將3臺升降機的控制與主夾具上各夾具的控制分開,設(shè)獨立的升降機控制柜,以利于主夾具的切換及各夾具控制。
圖1 升降機布置圖
主夾具切換的工藝動作為:升降機拖著主夾具從2200mm處上升至3390mm處→EMS小車吊掛鎖緊主夾具→升降機下降至2200mm處→EMS小車將此主夾具移栽至指定存儲區(qū)→EMS小車將另一套需要的主夾具移栽至輸送線上方→升降機上升至3390mm處→EMS小車吊掛釋放主夾具→升降機下降至2200mm→主夾具切換完成。休息及停產(chǎn)時升降機必須下降至零點處。
該生產(chǎn)線引進SEW伺服電動機及伺服控制系統(tǒng)(見圖2),利用一臺SEW MOVIPLC通過內(nèi)部的S-BUS總線通信協(xié)議控制3臺SEW MDX61B0370-503-4-00伺服控制器,每臺控制器各控制一臺SEW交流異步伺服電動機。SEW MOVIPLC再通過DeviceNet通信協(xié)議作為羅克韋爾ControlLogix PLC的子站運行。
圖2 伺服控制系統(tǒng)控制架構(gòu)
采用以上設(shè)計及生產(chǎn)運行監(jiān)控有諸多優(yōu)點:實現(xiàn)了位置、速度和力矩的閉環(huán)控制,克服了步進電動機失步的問題;高速性能好,一般額定轉(zhuǎn)速能達到2000~3000r/min;抗過載能力強,能承受3倍于額定轉(zhuǎn)矩的負載,特別適用于對有瞬間負載波動和要求快速起動的場合;低速運行平穩(wěn),低速運行時不會產(chǎn)生類似于步進電動機的步進運行現(xiàn)象,適用于有高速響應(yīng)要求的場合;電動機加減速的動態(tài)響應(yīng)時間短,一般在幾十毫秒之內(nèi);發(fā)熱和噪聲明顯降低。
軟件介紹及監(jiān)控
SEW PLC是一個完整的用于邏輯控制器的開發(fā)系統(tǒng),它具有功能強的語言結(jié)構(gòu),符合IEC國際標準。SEW PLC易于進行程序開發(fā),就像Visual C++一樣,具有高級語言編程系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境,可為編輯器的操作和調(diào)試功能設(shè)置模式。
所有的項目數(shù)據(jù)存在一個有項目名稱的文件中,一個新項目的第一個POU,系統(tǒng)會自動地給定名稱“MAIN”,這是程序的起點(在C程序中,這是一個主函數(shù))。從這里開始,用戶可以調(diào)用其他的POUs(程序,功能塊和函數(shù))。
SEW PLC區(qū)分一個項目中的三種不同目標:POUs、結(jié)構(gòu)和可視化元素。利用這些目標,用戶可以創(chuàng)建自己的項目。在目標表中,用戶可以看到項目目標。圖3為PLC軟件程序編輯畫面,說明了變量表及其狀態(tài)、輸出變量、輸入變量以及PRG為應(yīng)用程序塊。
在聯(lián)機工作方式時,所有可顯示的變量都從控制器中讀出,并以實時方式顯示,可以在聲明和程序編輯器中看到;也可從監(jiān)視和接收管理器和可視化設(shè)備中讀出變量的當前值。若要監(jiān)控功能塊的實例變量,應(yīng)首先打開相應(yīng)的實例,如圖3中的功能塊
現(xiàn)場操作及維護
此系統(tǒng)在升降機旁設(shè)計安裝一臺觸摸屏(HMI)用于顯示升降機的狀態(tài)和操作升降機。
整個系統(tǒng)的狀態(tài)總覽,可以查看整個系統(tǒng)中每個控制區(qū)域的狀態(tài),包括自動、手動和升降機的聯(lián)動、單動模式、異常狀態(tài)和急停等,當各個區(qū)域處于某種操作模式或者正常時,它所對應(yīng)的圖框為綠色顯示;某個區(qū)域異?;蚓o急停止時,所對應(yīng)的圖框以紅色表示;其他狀態(tài)都顯示為灰色。
升降機參數(shù)可查看每臺升降機的速度、當前位置(包括脈沖數(shù)、毫米高度)和故障代碼等參數(shù)。另外在夾具切換時,當系統(tǒng)需要裝載夾具時,在自動運行狀態(tài)下點擊“設(shè)定密碼”右邊的圖框輸入操作密碼后,圖框顯示為綠色,按下“升降機裝載治具”按鈕,則升降機會從與主線無干涉的等待位置上升至裝載位置,從TRV吊具裝載治具,然后返回至與主線無干涉的等待位置,等待主線信號載入治具生產(chǎn)。當按下“升降機卸載治具”按鈕時,升降機從與主線無干涉的等待位置上升,將夾具返送回TRV吊具,然后升降機空載返回至與主線無干涉的等待位置,這樣能夠更容易地實現(xiàn)分散控制的理念。
升降機載入治具工作完成后,需確認所有工作人員已經(jīng)離開與光柵干涉的區(qū)域,并確認設(shè)備無異常,然后按下“工作完成確認”按鈕,升降機安全銷將自動打開,升降機載出治具至與主線無干涉的等待位置。
SEW伺服控制器DI00為控制器的使能輸入端子,高電平控制器有使能輸出,當DI00變?yōu)榈碗娖綍r控制器輸出端立即被禁止,控制器沒有任何輸出并且伺服電動機立即抱閘。當升降機使能處于開或閉狀態(tài)時,左側(cè)對應(yīng)的圓圈顯示為綠色。每個升降機均有兩個鎖緊裝置,分別在升降機的下方和中間位置,可以查看每個升降機各個位置鎖緊裝置的打開/關(guān)閉狀態(tài)。
當系統(tǒng)運行過程中有故障或者警報發(fā)生時,故障或者報警信息會在HMI上以列表形式顯示。“C”狀態(tài)代表故障或者報警信息已被激活,“D”狀態(tài)代表故障或者報警已被取消,“A”狀態(tài)代表故障或者報警信息已被確認。我們可以通過報警信息畫面查看當前的報警信息,排查故障。
此系統(tǒng)最關(guān)鍵的技術(shù)就是升降機的同步,當升降機不同步、產(chǎn)生高度差或當升降機水平需要重新調(diào)整時,可進入升降機水平調(diào)整畫面操作,首先需要將升降機的安全銷打開,按照“手動模式→進入維修模式→脫離同步→調(diào)整開始”,3臺升降機將自動調(diào)整到平均高度值處,水平調(diào)整好后指示綠燈亮起,表示調(diào)整完成,然后按照“脫離維修模式→升降機1、2、3使能開→進入同步→自動模式→升降機全自動”,可恢復(fù)同步。調(diào)整完成后,需要把升降機手動升降至2200mm或零點位置。
升降機會因為長時間使用或天氣變化等原因會出現(xiàn)機械部件的彈性變形,從而引起升降機零點失效。這時可通過HMI升降機零點檢測畫面操作恢復(fù),首先將升降機手動同步降到零點位置,選擇自動偏差檢測或者手動偏差檢測,3臺升降機零點檢測完成后,會顯示出偏差值。讀取后的數(shù)值,與現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進行比較;若需要調(diào)整時,將自動在下方指示出哪臺升降機需要調(diào)整及需要調(diào)整的方向,如“升降機2原位置需要上升調(diào)整”指示燈為綠色時,代表升降機2需要進行調(diào)整。操作“零點坐標修正”完成修正后:操作“回新零點位置”按鈕,升降機將自動回歸到新的零點坐標。
系統(tǒng)優(yōu)點和效益
此伺服同步控制系統(tǒng)滿足了設(shè)計產(chǎn)能要求,升降電氣控制系統(tǒng)達到了同步精度生產(chǎn)要求,獲得了達標的焊接質(zhì)量;柔性化生產(chǎn),能快速實現(xiàn)主夾具的切換,縮短時間,提高了設(shè)備的使用率;縮短了新車型試生產(chǎn)周期;縮短了系統(tǒng)安裝周期,保證了項目進度;系統(tǒng)構(gòu)架簡單清晰,模塊化設(shè)計,應(yīng)用技術(shù)簡單易學(xué),友好的操作界面操作方便,易于維修和操作人員學(xué)習(xí)掌握;變頻器在正常使用過程中無需經(jīng)常維護,在設(shè)備檢修時可以檢查安裝變頻器的開關(guān)柜防護情況,保證變頻器的散熱條件和電源線及變頻器和電動機之間電纜絕緣情況正常,檢查通信線控制線及編碼器線連接可靠,屏蔽正常。
結(jié)語
通過近幾個月的生產(chǎn),GP50伺服同步控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定、安全可靠、故障率低且方便維護,得到了廣泛肯定。同時此伺服控制系統(tǒng)精度高、高速性能好、適應(yīng)性強、發(fā)熱和噪聲低并且電動機加減速的動態(tài)響應(yīng)時間短,對于節(jié)拍要求高、精度誤差小且負載大的生產(chǎn)線非常實用,值得推廣。由于這是我公司首次使用精度要求這么高的控制系統(tǒng),我們對它的設(shè)計原理、應(yīng)用范圍、實用性和安全性等掌握理解還需要深入,很多方面有待進一步探討研究,使此控制系統(tǒng)能更好地服務(wù)于汽車生產(chǎn)線。(end)
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