PLC在焦?fàn)t自動(dòng)配煤控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
CP342-5 作為Profibus-DP主站時(shí),最多可鏈接 124個(gè)從站,和每個(gè)從站最多可以交換244個(gè)輸入字節(jié)(Input)和244個(gè)輸出字節(jié)(Output),與所有從站總共最多交換2160個(gè)輸入字節(jié)和2160個(gè)輸出字節(jié),但其DP通信編程與S7-300 CPU所集成的DP站有所不同,CP342-5為主站其模塊內(nèi)部的數(shù)據(jù)寄存器與從站的I/O數(shù)據(jù)區(qū)的通訊過(guò)程是自動(dòng)進(jìn)行的,但必須填寫CP342-5模塊的硬件起始地址參數(shù),使CPU能尋址到CP342-5位置,這個(gè)起始地址就是16進(jìn)制的CPLADDR參數(shù),它表示硬件組態(tài)的PZD起始地址,可在OB1程序中調(diào)用功能塊“DP_SEND” FC1和 “DP_RECV” FC2,來(lái)完成CPU經(jīng)CP342-5數(shù)據(jù)寄存器對(duì)PKW、PZD的數(shù)據(jù)交換;本例中CP342-5模塊所連接的DP從站為SIEMENS 6SE70變頻器 + CBP2總線適配器,MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1其PPO(參數(shù)過(guò)程數(shù)據(jù)對(duì)象)類型共有以下5種:
圖4:CBP2 5種PPO類型
本例中根據(jù)實(shí)際情況選擇類型PPO 4,此類型沒(méi)有參數(shù)數(shù)據(jù)PKW,只有6個(gè)字的過(guò)程數(shù)據(jù)PZD,過(guò)程數(shù)據(jù)主要包含:起、停命令、電流反饋、速度給定及反饋、運(yùn)行和報(bào)警狀態(tài)等設(shè)定值和狀態(tài)值;但隨著今后的發(fā)展趨勢(shì),西門子將會(huì)取消PPO類型,代之以標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文或自由組態(tài),這樣一來(lái)參數(shù)數(shù)據(jù)PKW就可以采用非循環(huán)方式來(lái)訪問(wèn)(DPV1功能),非循環(huán)訪問(wèn)不需要組態(tài),用SFC58/59以讀/寫數(shù)據(jù)包的形式讀/寫參數(shù),而過(guò)程數(shù)據(jù)PZD還是采用循環(huán)方式傳送,這樣可大大減輕整個(gè)DP網(wǎng)的通信負(fù)荷。另外在通信編程必須注意以下幾點(diǎn):
·DP從站 I/O端口映射的I和Q存儲(chǔ)區(qū)起始地址必須從0開(kāi)始;
·各個(gè)從站I/O端口地址應(yīng)連續(xù),相互之間不可有空隙;
·功能塊FC1和FC2中的發(fā)送及接收的數(shù)據(jù)字節(jié)應(yīng)全部覆蓋各個(gè)從站的PZD長(zhǎng)度;
本項(xiàng)目中MASTERDRIVES 與S7 300 DP通信編程步驟依次為:硬件組態(tài)(插入從站)、選擇數(shù)據(jù)格式(PP0類型)、I/Q address分配、創(chuàng)建DB數(shù)據(jù)塊、調(diào)用功能塊FC1(“SEND”)和FC2 (“RECV”)。見(jiàn)下圖功能塊調(diào)用:
圖5:FC1和FC2功能塊調(diào)用
運(yùn)行于Microsoft Windows XP下的Windows控制中心─WinCC V6.0為過(guò)程自動(dòng)化領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)者,作為基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)重要組成部分,它將人機(jī)界面(HMI)系統(tǒng)、監(jiān)控管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)集成為一體,它采用標(biāo)準(zhǔn)微軟SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)歸擋存儲(chǔ),并提供了SIMATIC MES/ERP的高效連接通道。利用WinCC可根據(jù)配煤煉焦生產(chǎn)工藝要求與控制內(nèi)容,方便地制作配煤工藝流程界面、配方管理界面、各工藝和控制參數(shù)監(jiān)測(cè)界面、網(wǎng)絡(luò)通信狀態(tài)界面、各設(shè)備順序控制界面、報(bào)警指示和記錄界面、趨勢(shì)圖記錄界面等功能模塊的設(shè)計(jì),系統(tǒng)的各種控制參數(shù)、工藝參數(shù)及生成的數(shù)據(jù)庫(kù)均可自動(dòng)存儲(chǔ),實(shí)時(shí)查詢,同時(shí)自動(dòng)生成年、月、日?qǐng)?bào)表供打印和預(yù)覽。并啟用WinCC中的VBA腳本語(yǔ)言(Script)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)接口的ADO訪問(wèn)應(yīng)用功能,從而能滿足系統(tǒng)的擴(kuò)展要求。
采用SIMATIC Step7+WinCC V6.0組合,可大大地降低系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的成本,縮短項(xiàng)目實(shí)施的周期,它具有應(yīng)用靈活、規(guī)??缮炜s、使用簡(jiǎn)便、功能強(qiáng)大等特點(diǎn)。另外,在本項(xiàng)目中充分利用 WinCC和Step7集成環(huán)境下的系統(tǒng)全局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)技術(shù),在變量的操作、存取、修改和邏輯塊直接調(diào)用方面都給編程過(guò)程帶來(lái)了極大的方便,這種面向?qū)ο蟮木幊碳夹g(shù)特性在今后的功能擴(kuò)充、方案更改、系統(tǒng)優(yōu)化和維護(hù)方面都具有很大的實(shí)用性,同時(shí)提高了整個(gè)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、靈活性和可擴(kuò)展性,是分布式SCADA系統(tǒng)及工廠基礎(chǔ)自動(dòng)化層次的理想選擇。
本例中根據(jù)系統(tǒng)工藝要求,應(yīng)用WinCC所開(kāi)發(fā)的監(jiān)控系統(tǒng)界面,采用樹(shù)型結(jié)構(gòu),具有多種畫面調(diào)用手段,以方便操作者使用,我們?cè)O(shè)計(jì)了以下幾個(gè)主要的功能畫面:
圖6 :HMI監(jiān)控系統(tǒng)功能圖
工藝流程界面─在畫面中通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)模擬顯示各個(gè)自動(dòng)配煤工藝段的全流程,在各流程界面上動(dòng)態(tài)地顯示各臺(tái)給料機(jī)的設(shè)定流量、瞬時(shí)量、負(fù)荷率、倉(cāng)料位、電機(jī)轉(zhuǎn)速、電流反饋、配比、水份、小計(jì)累積量、總累積量、總流量、總設(shè)定量等等,以方便操作者能及時(shí)準(zhǔn)確的掌握當(dāng)前的工藝狀況,能夠?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的故障進(jìn)行實(shí)時(shí)診斷。以下是配煤流程界面圖之一:
圖7 :HMI配煤監(jiān)控流程畫面圖之一
故障報(bào)警界面─對(duì)于自動(dòng)配煤中的一些重要的參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)警和自動(dòng)生成故障記錄表,并根據(jù)設(shè)備的故障性質(zhì),系統(tǒng)自動(dòng)診斷并采取相應(yīng)的處理,故障診斷報(bào)警內(nèi)容包含:稱重傳感器故障、測(cè)速單元故障、負(fù)荷率過(guò)載、速度上下限、流量上下限、缺料、皮帶斷裂/跑偏、網(wǎng)絡(luò)故障、偏差超限、電機(jī)過(guò)流/缺相/欠壓/過(guò)壓/短路等信息。
趨勢(shì)與統(tǒng)計(jì)界面─實(shí)時(shí)顯示主要變量的變化趨勢(shì)并形成歷史記錄,供今后可以查找過(guò)去的過(guò)程數(shù)據(jù)記錄,通過(guò)對(duì)各臺(tái)給料機(jī)的歷史趨勢(shì)數(shù)據(jù)比較,進(jìn)而可以為配比統(tǒng)計(jì)分析提供依據(jù),從而進(jìn)一步預(yù)測(cè)和提高焦炭的質(zhì)量。
流程監(jiān)控與操作界面─實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中各設(shè)備的順序邏輯控制和系統(tǒng)協(xié)同操作運(yùn)行,根據(jù)系統(tǒng)工藝流程的需求來(lái)確定運(yùn)行方式、選擇流程控制模式和相應(yīng)配方。系統(tǒng)操作根據(jù)控制方式可分為手動(dòng)、半自動(dòng)和全自動(dòng),根據(jù)操作地點(diǎn)可分為現(xiàn)場(chǎng)就地操作、控制室操作、上位HMI集中操作,從而覆蓋整個(gè)焦化配煤的工藝要求。
其它如系統(tǒng)調(diào)試工具、網(wǎng)絡(luò)通信管理等界面主要為系統(tǒng)診斷、調(diào)試、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)分析、網(wǎng)絡(luò)SNMP管理時(shí)所使用,限于篇幅就不再詳述了。
5.變頻器驅(qū)動(dòng)的選型及參數(shù)設(shè)置
基于綜合因素的考慮,本次配煤皮帶/圓盤給料機(jī)驅(qū)動(dòng)單元選用SIMOVERT MASTERDRIVES全數(shù)字多功能技術(shù)的電壓源型變頻器SIEMENS 6SE70,該裝置具有結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高、功率因數(shù)高、輸出紋波小、32位CPU全數(shù)字控制、故障自診斷處理、電機(jī)參數(shù)自動(dòng)辨識(shí)、組態(tài)功能豐富等特點(diǎn),功率單元采用IGBT組件,具有良好的驅(qū)動(dòng)性能,它采用先進(jìn)的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)矢量控制策略,可以達(dá)到同直流傳動(dòng)系統(tǒng)相媲美的動(dòng)、靜態(tài)性能??蓪?shí)現(xiàn)在低速狀態(tài)下的平滑運(yùn)行和高力矩輸出、高精度的速度、力矩控制,以滿足焦化配煤工業(yè)的惡劣現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求。它同時(shí)具有強(qiáng)大的通訊功能,其驅(qū)動(dòng)通訊可以分為四種協(xié)議:Profibus-DP、USS、CAN、SIMOLINK。本例中是選擇CBP2通訊板來(lái)實(shí)現(xiàn)Profibus-DP開(kāi)放式的現(xiàn)場(chǎng)總線的通訊控制。
MASTERDRIVES 6SE70變頻器部分參數(shù)設(shè)置如下:
上述參數(shù)設(shè)定方法有以下幾種途徑:
·裝置自帶的參數(shù)設(shè)定器(PMU)
·操作面板(OP1S)
·計(jì)算機(jī)(帶SIMOVIS軟件)
·SIMATIC自動(dòng)化單元(帶CBP2)
MASTERDRIVES 6SE70變頻器接線圖如下所示:
圖8 :圓盤變頻器驅(qū)動(dòng)回路圖
五、 系統(tǒng)控制功能
1.稱重測(cè)控單元功能
稱重測(cè)控單元擔(dān)負(fù)著整個(gè)配煤的煤量采集計(jì)量作用,也是整個(gè)配煤系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ),其控制核心為CFC-200儀表,它是集調(diào)節(jié)與演算為一體的多功能計(jì)量控制器,其內(nèi)核為16位摩托羅拉68KCPU,它以Yamato出眾的計(jì)量設(shè)計(jì)技術(shù)為基礎(chǔ)、具有性能穩(wěn)定、測(cè)量精度高、抗干擾性能強(qiáng)、功能齊全、接口多樣化、故障自診斷、參數(shù)自整定及智能PID調(diào)節(jié)等功能特長(zhǎng),它主要完成負(fù)荷、流量、累積量的采集,CFC-200儀表通過(guò)Profibus-DP接口與西門子PLC溶合為一體,達(dá)到數(shù)據(jù)無(wú)縫、透明共享的預(yù)期效果。
2.PLC實(shí)現(xiàn)的功能
實(shí)現(xiàn)各臺(tái)配煤給料機(jī)的流程啟動(dòng)和停止;故障診斷報(bào)警;倉(cāng)料位、圓盤電機(jī)、給料皮
帶電機(jī)的流程聯(lián)鎖和逆向啟動(dòng)、順向停車的順序控制;各臺(tái)設(shè)備/各工藝段之間的安全聯(lián)鎖;各變頻器的頻率給定和速度控制;總配比流量的在線調(diào)整等功能。PLC按工藝要求完成系統(tǒng)的四種控制方式(現(xiàn)場(chǎng)就地控制、單臺(tái)手動(dòng)控制、單套聯(lián)動(dòng)控制、全自動(dòng)控制);另外,S7-300PLC作為Profibus-DP的網(wǎng)絡(luò)主站,起著整個(gè)系統(tǒng)的控制核心作用,是確保系統(tǒng)內(nèi)所有設(shè)備的協(xié)同運(yùn)行的前提條件,并完成與上位機(jī)交換系統(tǒng)的所有過(guò)程參數(shù)和數(shù)據(jù)的任務(wù)。
實(shí)現(xiàn)煤料配合比例工藝流程的自動(dòng)監(jiān)控;管理生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)和狀態(tài);處理反映各種過(guò)程報(bào)警和歷史報(bào)警;瀏覽各實(shí)時(shí)/歷史趨勢(shì)畫面;生成各種報(bào)表供瀏覽/查詢/打?。唤?shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)及歸檔數(shù)據(jù),為企業(yè)決策者提供工廠現(xiàn)場(chǎng)層實(shí)時(shí)過(guò)程數(shù)據(jù)、曲線及統(tǒng)計(jì)分析表。利用WinCC中的C語(yǔ)言腳本(Script)及提供的各類應(yīng)用函數(shù),來(lái)靈活地完成系統(tǒng)復(fù)雜的控制要求,并將配煤系統(tǒng)的前后工藝段有機(jī)地組合起來(lái)。
以上三者相輔相成,構(gòu)成一套完整的自動(dòng)配煤解決方案,整個(gè)配料系統(tǒng)綜合精度優(yōu)于0.5%。
4.項(xiàng)目中的難點(diǎn)問(wèn)題及實(shí)施辦法
配煤煉焦有2大工藝段,每個(gè)工藝段有12套,合計(jì)共有24套給料機(jī),其配比的準(zhǔn)確和穩(wěn)定是焦炭質(zhì)量保障的關(guān)鍵。
后備PID調(diào)節(jié):但在實(shí)際運(yùn)行中配煤系統(tǒng)的配比會(huì)受到外界多種因素的影響,如煤質(zhì)、含水率、環(huán)境溫濕度、粘度、粒度等因素,從而直接引起下料不暢通、結(jié)塊、粘料等現(xiàn)象,影響配煤比例的恒定。針對(duì)上述情況,我們采用兩套PID自動(dòng)調(diào)節(jié)回路方案,正常情況下由CFC-200來(lái)執(zhí)行調(diào)節(jié),當(dāng)上述情況造成流量震蕩或偏差超限時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換由PLC來(lái)完成后備PID調(diào)節(jié),而此刻后備PID調(diào)節(jié)是根據(jù)所發(fā)生不同情況下的同種煤流量總和為目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié),從而優(yōu)化了過(guò)程控制的性能和效果。
后備計(jì)量切換:系統(tǒng)在正常情況下,其計(jì)量功能是有稱重測(cè)控單元來(lái)完成,它主要由UB2電阻應(yīng)變式傳感器和CFC-200儀表組成,一旦稱重測(cè)控單元中的任何一方故障都將導(dǎo)致稱重計(jì)量失敗。因此,我們采用了后備容積計(jì)量功能,當(dāng)一旦發(fā)生計(jì)量失敗情況時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換到容積計(jì)量模式,其設(shè)計(jì)思路為:在系統(tǒng)正常情況下由PLC對(duì)CFC-200所輸出的煤流量進(jìn)行密度逆運(yùn)算,得出其在預(yù)置時(shí)間跨度內(nèi)煤的瞬間密度,并不斷進(jìn)行跟蹤刷新和存儲(chǔ),當(dāng)進(jìn)入容積計(jì)量模式后,PLC將根據(jù)所記憶的瞬間密度,進(jìn)行流量運(yùn)算和控制調(diào)節(jié),而不影響系統(tǒng)的正常進(jìn)行。
六、 項(xiàng)目運(yùn)行
2006年8月15 日上午,中國(guó)第一爐─山西太鋼7.63米焦?fàn)t(年產(chǎn)焦碳115萬(wàn)噸/
座)順利投產(chǎn)了。整個(gè)配煤系統(tǒng)運(yùn)行可靠、性能穩(wěn)定、操作方便、自動(dòng)化程度高、配煤準(zhǔn)確率和焦炭質(zhì)量穩(wěn)定率都得到大幅度的提高,不盡降低了煤耗和能耗,還大大地提高了生產(chǎn)效率,達(dá)到了預(yù)期的效果,為太鋼不銹鋼年產(chǎn)能達(dá)到300萬(wàn)噸,成為全球產(chǎn)能最大的現(xiàn)代化不銹鋼企業(yè)打下了基礎(chǔ)。
七、 應(yīng)用體會(huì)
通過(guò)自動(dòng)配煤項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施,進(jìn)一步加深了對(duì)西門子SIMATIC自動(dòng)化產(chǎn)品的了解。系統(tǒng)采用了工業(yè)以太網(wǎng)和Profibus-DP現(xiàn)場(chǎng)總線,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)儀表、PLC、分布式I/O、操作站/工程師站、變頻驅(qū)動(dòng)器之間的相互通信,提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院涂垢蓴_性,減少了大量線纜,現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試的工作量也大大降低,縮短了項(xiàng)目實(shí)施周期,更提高了工作效率和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外深有體會(huì)的一點(diǎn)是:西門子SIMATIC自動(dòng)化產(chǎn)品的產(chǎn)品鏈長(zhǎng)、性能超群、覆蓋面廣、普及率高、網(wǎng)站內(nèi)容豐富且更新快、各類文檔資料齊全、客戶技術(shù)服務(wù)響應(yīng)快等等,這一切都為我們的實(shí)際工作帶來(lái)了極大的便利和廣泛的認(rèn)可,預(yù)祝以SIMATIC品牌為代表的自動(dòng)化產(chǎn)品在今后創(chuàng)新道路上再創(chuàng)輝煌。
附件: 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片
儲(chǔ)煤槽外景照 控制柜內(nèi)部照
控制室一瞥 變頻柜內(nèi)部照
評(píng)論