多電動機共用直流母線變頻調(diào)速系統(tǒng)
滌綸短絲裝置是上海石化股份公司滌綸部西區(qū)的一個主要裝置,共有六條生產(chǎn)線,設(shè)計單線產(chǎn)量為1.5萬噸/年。但是由于不能適應(yīng)市場的需要,為此在原一號線位置上改造、引進了一條3萬噸/年滌綸短絲生產(chǎn)線(簡稱新生產(chǎn)線),電氣傳動采用德國西門子6se70系列變頻器和永磁同步電動機(前紡)、異步電動機(后紡)。本文就共用直流母線多逆變器調(diào)速系統(tǒng)在紡絲線上的應(yīng)用作一些探討。
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/177997.htm1滌綸短纖維紡絲裝置對電氣控制系統(tǒng)的基本要求及原有拖動系統(tǒng)的缺點
1.1滌綸短纖維紡絲裝置對電氣控制系統(tǒng)的基本要求
紡絲機對電氣傳動的要求可概括為“四高”和“一少”。四高:即高同步性(一臺紡絲機不同紡位的電機轉(zhuǎn)速要求橫向轉(zhuǎn)速一致,縱向比例同步);高精確性(轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,精確度高達0.1%~0.01%);高轉(zhuǎn)速或甚高轉(zhuǎn)速(在沒有升速齒輪箱條件下,電機轉(zhuǎn)速高達8000~9000r/min);高可靠性(至少保證一年安全連續(xù)運行8000小時)。一少:即少維修或免維修,無須照看。在采用了高精度的變頻調(diào)速器和永磁同步電動機組成的調(diào)速系統(tǒng)后,高同步、高精度、高轉(zhuǎn)速和少維修可以實現(xiàn),但高可靠性還做不到,影響了紡絲裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)生產(chǎn)。以3萬噸/年短絲生產(chǎn)線為例,其日產(chǎn)量為100噸短纖維,若外來電網(wǎng)瞬時低電壓(或瞬時失電),引起計量泵變頻器停役電機停轉(zhuǎn),會造成聚酯熔體壓力增大,迫使聚酯裝置熔體增壓泵停止,從而影響聚酯裝置正常生產(chǎn)。
1.2原有電力拖動系統(tǒng)的缺點
原1.5萬噸/年短絲直接紡裝置由一臺變頻器驅(qū)動多臺永磁同步電動機。變頻裝置在運行中尚存在以下不足之處:(1)短絲裝置由于多臺電動機共用一臺變頻器,無法實現(xiàn)軟起動,所以選用時既要考慮到最高頻率時直接起動,又要考慮到若干臺電機高速運轉(zhuǎn)時,某一紡位故障排除后又繼續(xù)投入運行,因此變頻器容量不得不選用偏大。(2)紡絲機故障停臺率偏高。它不能承受電網(wǎng)瞬時低電壓(含瞬時失電),由于雷電、電纜接地故障及開關(guān)倒閘操作,定會出現(xiàn)瞬時低壓現(xiàn)象,造成變頻器停役,致使整臺紡絲機停產(chǎn),釀成巨大損失。
2前紡裝置變頻調(diào)速系統(tǒng)特點分析(由ups供電、小逆變器永磁同步電動機開環(huán)同步拖動系統(tǒng))
新生產(chǎn)線的前紡部分變頻調(diào)速系統(tǒng)如圖1。
前紡裝置的主要改進是電源系統(tǒng)采用ups(西門子system4233,330kva)供電。輸出:380v,480a;蓄電池450ah.正常情況下由市電進行供電,若電網(wǎng)瞬時失電或低電壓,由電子開關(guān)控制自動切換到蓄電池供電,確保逆變器不受影響。與原生產(chǎn)線相比,雖然一次性投入較大,但可確保在瞬時低電壓(含瞬時失電)時,計量泵可正常工作,提高經(jīng)濟效益。
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