基于LLC諧振的LED驅動電源設計
由圖3峰值增益曲線可知k,Q取值小可以獲得較大的增益范圍,但這樣會增加電路損耗,實際取值應是滿足增益條件后盡可能小的值。此處k=4,Q=0.3。k確定后,變壓器實際匝比為:
式中:Np_min為變壓器初級最少匝數(shù);Bm為磁芯最大不飽和磁感應強度。
根據(jù)Ap法選擇PC40EER3542作為磁芯,采用分槽結構的變壓器可以形成較大漏感作為諧振電感,但是鄰近效應變得嚴重造成銅損偏大,因而初級匝數(shù)應在保證磁芯不飽和情況下取得盡可能小,由Np_min=(Uin/2)/(2fsw_minAeBm)計算得到。變壓器繞線確定后,初級電感量通過氣隙長度來調整。
4 實驗
根據(jù)上述分析和設計結果,制作了實驗樣機。主要元件參數(shù)為:PFC電感采用PC40 EI30磁芯,75匝電感量為280μH;PC40EER3540磁芯用于半橋變壓器,初級45匝,次級5匝;Lp=645 μH;Lr=145μH;諧振電容Cr=15 nF。圖4示出實驗波形和效率曲線。本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/168129.htm
圖4a為滿載輸出時PFC部分主功率管漏源極電壓uds_m和采樣電阻上電流iR波形。在MOS管從關斷到開通時,iR已經降為零,uds_m也下降到了一個較低的值,從而減少了導通過程的開關損耗。圖4b為諧振點工作時,諧振半橋中下管的漏源極電壓uds_h波形和初級電流ip波形。下邊開關管在導通之前,ip流過下管的體二極管,uds_h被箝位到零,因而減少了開關振蕩,降低開關損耗。圖4c為輸入交流電壓uin、電流iin波形,電流、由圖可見功率因數(shù)校正效果較好,EMI較小。圖4d為150W和180W的效率η曲線,整機的平均效率超過90%,最高效率可達94%。
5 結論
采用BCM Boost+LLC諧振半橋的兩級拓撲結構,大大降低了前后級開關管的開關損耗,提高了整機的效率。實驗結果表明,這種結構適用于LED這種較為穩(wěn)定的負載,在整個功率范圍具有較好的效率表現(xiàn),平均效率超過90%。在相同功率水平上,相比其他采用三級結構的驅動電源具有更好的效率表現(xiàn),是未來大功率LED照明驅動電源結構較好選擇。
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