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            抽油機井變頻柜在油田現(xiàn)場的應(yīng)用詳細介紹

            作者: 時間:2012-04-14 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/160792.htm

            這4口井是2005年新投的油井,經(jīng)過初期短暫的高產(chǎn)后,日產(chǎn)液大幅度下降,平均泵效僅為10.7%,平均系統(tǒng)效率僅為6.1%。除118-160井外,其它三口井沖次己經(jīng)接近最小,無法調(diào)小沖次。

            2、試驗井效果

            (1)、沖次任意調(diào)節(jié)

            不用更換皮帶輪,不需停產(chǎn)調(diào)節(jié)速度,提高了生產(chǎn)效率。解決了因調(diào)速造成的停產(chǎn)和沖次無法調(diào)小問題。

            (2)、分段轉(zhuǎn)速控制

            通過機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),根據(jù)機的特殊工況,把轉(zhuǎn)速控制細劃為上沖程轉(zhuǎn)速控制和下沖程轉(zhuǎn)速控制,減少漏失,提高泵充滿程度,提高泵效。

            (3)、提高油井的產(chǎn)量和泵效

            根據(jù)油井的實際供液能力,動態(tài)調(diào)整抽取速度,使油井的供排協(xié)調(diào),減少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日產(chǎn)液提高0.5,日產(chǎn)油提高0.2。

            (4)、提高功率因數(shù)

            使用器后,電動機功率因數(shù)提高到接近1,從而減輕了電網(wǎng)和變壓器的負擔,降低了線損,節(jié)省了無功損耗的電費。

            (5)、對電網(wǎng)和設(shè)備無沖擊

              當電機在工頻狀態(tài)下啟動時,啟動電流相當于5~7倍額定電流,對設(shè)備和供電電網(wǎng)造成很大的沖擊,尤其是118-160井稀土永磁電機在啟動瞬間產(chǎn)生很大的電流和震動,使用后電機柔性啟動,使啟動電流降至3-4倍,減少了對電網(wǎng)和抽油設(shè)備的沖擊。

            (6)、改善了抽油桿受力狀況

              光桿抽油速度對抽油桿受力有很大的影響,變頻降沖次和優(yōu)化上下沖程速度實現(xiàn)上慢下快,改善抽油桿循環(huán)特性。

            (7)、提高系統(tǒng)效率

              變頻器油井使供排協(xié)調(diào),泵充滿程度提高,改善桿管應(yīng)力,提高了井下效率;減少地面無功損耗,提高了地面效率,整體上系統(tǒng)效率明顯提高。

            (8)、減少電機能耗

              油井調(diào)小頻率,平均輸入功率減少3.66kw,平均噸液耗電減少27.62kw.h,平均日耗電減少87.78kw。

            (9)、負功能夠回饋電網(wǎng)

              對生產(chǎn)中的負功,使用回饋式制動單元,能把再生電能回饋電網(wǎng)。內(nèi)部已經(jīng)安裝有電抗器和噪聲濾波器,全程噪聲過濾,不會污染電網(wǎng)和干擾其他設(shè)備。

            (10)、減少熱洗清蠟的負影響

              油井熱洗時,調(diào)頻提高沖次,增加理論排量,強排生產(chǎn),可以明顯縮短含水恢復(fù)期,減少影響產(chǎn)油量。

            六、經(jīng)濟效益分析

            產(chǎn)出費用

            節(jié)省電量費用

            3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元

            少影響產(chǎn)油量費用:

            洗井影響:1445元/噸×2噸/次×10次=28900元

            增產(chǎn)量:

            1445元/噸×0.2噸×360天=104040元

            合計:14.7802萬元

            投入費用

            設(shè)備投入費用:整套設(shè)備投資32000元

            這套裝置投入產(chǎn)出比是14.618,而且這套裝置壽命較長,可以長久使用,經(jīng)濟效益非??捎^。

            七、結(jié)論

              從變頻器數(shù)據(jù)分析,變頻器一次性投入較高,但解決了機械采油系統(tǒng)功率因數(shù)低、電機啟動轉(zhuǎn)矩大、負載率低、能耗大的問題。電機起動性能良好、功率因數(shù)提高到0. 98 、節(jié)電率達40 %以上。

            變頻后無極調(diào)速,調(diào)速范圍廣,調(diào)速過程平滑;

            調(diào)頻后功率因數(shù)接近1;

            柔性起動,可大幅度降低對供電變壓器裝機容量的要求,并使電機振動及噪音大大減小。

            降低抽油泵容積損失,提高了泵充滿系數(shù)。

            抽油機運轉(zhuǎn)性能得到改善,動載荷明顯減少,載荷線光滑平直。

            減少桿管磨損次數(shù),改善桿管受力狀態(tài),延長桿管壽命;

            降低電機輸入功率和油井噸液耗電。

            2、技術(shù)管理因素
            采油廠是典型低滲,有大量低產(chǎn)低效的油井,這些井電機以六級電機為主,抽油機以五型和六型為主。即使工作參數(shù)很小時,工作制度仍很大,泵效很低。如118塊最小機型為5-1.8-18HF,該機型在最小理排下產(chǎn)量是12.52(1.8×6×Φ32),泵效在23%以下。這些井泵效低,井下效率小,無功損耗大。對于調(diào)低沖次油井,換小直徑皮帶輪,成本低,使用方便,但皮帶輪直徑不能過小,否則皮帶包角過小影響皮帶使用壽命和雨雪天皮帶打滑。常規(guī)六型抽油機(減速箱大皮帶輪外徑是800mm,減速箱總傳動比31.714)配備8級電機最多能降到4次/分,配備6級電機最多降到5.3次/分。常規(guī)五型減速箱大皮帶輪外徑和減速箱總傳動比小于六型抽油機,最低沖次還降不到這個程度。
            二、提高系統(tǒng)效率技術(shù)分析
            如何提高機械采油井系統(tǒng)效率,降低油井噸液耗電、減少原油開采成本,促進生產(chǎn)效益,已成為生產(chǎn)急需解決的重要問題。抽油要提高系統(tǒng)效率從兩個方面人手:優(yōu)選節(jié)能設(shè)備和優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。
            1、節(jié)能設(shè)備分析
            節(jié)能設(shè)備主要包括節(jié)能抽油機、節(jié)能電機和節(jié)能配電箱。節(jié)能抽油機價格高,主要用于新建產(chǎn)能和設(shè)備更新上,對于老井主要是進行抽油機節(jié)能技術(shù)改造,通過降低減速箱峰值扭矩,使電機功率下降,但是初期投入較高,投資回收期長,實施數(shù)量非常少。因此節(jié)能設(shè)備優(yōu)選對象主要是電機和配電箱,實現(xiàn)目標是通過提高電動機效率和負荷率,提高運行效率和功率因數(shù)或者是從系統(tǒng)考慮,改變電動機的機械特性,使抽油機、桿、泵整個系統(tǒng)達到較佳配合,提高系統(tǒng)效率。
            節(jié)能電機主要有稀土永磁電機、高轉(zhuǎn)差電機。節(jié)電箱主要是Y一△轉(zhuǎn)換、功率因數(shù)控制器和無功功率補償以及變頻調(diào)速等。
            ①稀土永磁電機
            稀土永磁同步電機轉(zhuǎn)子為稀土磁鋼,采用異步啟動,同步工作方式,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與定子旋轉(zhuǎn)磁場完全同步,無轉(zhuǎn)差損耗,轉(zhuǎn)子不需要外加勵磁電源,消除了勵磁損耗,具有起動力矩大、過載能力強、效率高、功率因數(shù)高等特點。與Y系列電機和超高轉(zhuǎn)差相比稀土永磁電機節(jié)電明顯,功率因數(shù)提高(表1)。但是比Y系列電機還硬的機械特性,使負有功和功率最小值增加,加劇抽油機系統(tǒng)振動(圖4、圖5)。
            表1稀土永磁電機應(yīng)用效果對比

            圖4:Y系列電機電參數(shù)曲線
            圖5:稀土電機電參數(shù)曲線

            ②高轉(zhuǎn)差電機
            高轉(zhuǎn)差率電機與Y系列電機相比,加大了轉(zhuǎn)子電阻及轉(zhuǎn)子損耗,使電機機械特性變“軟”,減少了提拉速度和加速度,從而使抽油機系統(tǒng)的峰值阻力矩減少,降低了輸出功率。缺點電機效率和功率因數(shù)低。其轉(zhuǎn)差率靠提高轉(zhuǎn)子電阻實現(xiàn)的,增加了滑差損耗,其輸出功率降低,輸入功率不一定降低。因此用它換Y系列電機有一定適合區(qū)間。

            ③Y一△轉(zhuǎn)換

            Y一△轉(zhuǎn)換適合功率利用率低、大馬拉小車嚴重的抽油井使用。電機三角形啟動后,再將定子繞組切換成星型接法運轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)換后平衡變差,如果角接時平衡性差,轉(zhuǎn)換后平衡性更差,需要轉(zhuǎn)換井平衡性好。

            ④功率因數(shù)控制器

            功率因數(shù)控制器,主要是采用單片機實時檢測電機電壓與電流之間的相位差變化,控制晶閘管的導(dǎo)通角,自動調(diào)節(jié)電機的供電電壓,使電機在空載或輕載時降壓運行從而達到提高功率因數(shù),節(jié)能的目的。但是在實際應(yīng)用過程中節(jié)電效果不太理想,主要原因是電壓的變化速率跟不上電流的變化速率。另外由于可控硅引起電流產(chǎn)生諧波,受瞬變電勢和瞬變電流的影響,引起電機發(fā)熱和振動,影響了節(jié)電效果。

            ⑤無功補償器

            無功補償器主要是采用加裝一定容量的電容器對電網(wǎng)進行無功補償,減少無功電流來提高功率因數(shù),降低供電變壓器負荷,從而降低網(wǎng)損達到節(jié)電的目的。目前這種技術(shù)應(yīng)用比較廣泛,效果也較好,缺點是不能提高電機效率,也不能降低電機輸入功率,功率因數(shù)提高到0.5~0.6,電容器容易損壞。

            ⑥變頻控制器

            變頻控制柜是實現(xiàn)了電動機的軟啟動,對電網(wǎng)無沖擊,電動機功率因數(shù)可由0. 25~0. 50 提高到0. 90以上,從而減輕了電網(wǎng)及變壓器的負擔,降低了線損。操作方便,不需停產(chǎn)即可根據(jù)油井的實際供液能力,動態(tài)調(diào)整抽取速度。利用最新研制的四象限矢量控制變頻調(diào)速器,配以過程控制、位置傳感等技術(shù)改造現(xiàn)有的抽油機,可以實現(xiàn)油井節(jié)電、增效和增產(chǎn),從而提高整個有桿抽油系統(tǒng)的機采效率。

            2、優(yōu)化參數(shù)分析

            優(yōu)化抽油參數(shù)是根據(jù)油井動態(tài)變化,以低能耗為目標及時調(diào)整抽油參數(shù)。做法是長沖程、低沖次、合理泵徑。選擇低沖次的方法是很重要的工作。

            常規(guī)抽油機生產(chǎn)時油井平均沖次計算公式:

            式中: s—電機轉(zhuǎn)差率;

            —電源頻率,hz;

            —電動機的磁極對數(shù)。

            調(diào)換小直徑皮帶輪是普遍采用的方法,成本低,使用方便,除非換12極電機否則最多能降到4次/分。增加抽油機減速箱傳動比有兩種方法:一種是更換大總傳動比更大的減速箱,傳動比至少要達到32;另外一種是對減速箱技術(shù)改造,在原減速箱基礎(chǔ)上更換短齒齒輪。這兩種方法成本高,不宜在現(xiàn)場使用。

            換減速箱大皮帶輪直徑成本較高,可操作性差。

            表2 降低電機轉(zhuǎn)速方案對比

            綜上所述,對比可實施的幾種方案(表2),從優(yōu)選節(jié)能設(shè)備和優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)的角度考慮,對于一些低產(chǎn)井和液面波動大的井,由于受到皮帶輪最小包角和沖次有級調(diào)整的限制,達不到供排合理的抽油使用變頻控制柜是最理想的選擇。

            三、抽油變頻調(diào)速適應(yīng)性分析

            1、變頻對輸入功率影響

            輸入功率 與油井工作制度關(guān)系可以用下式表示:

            上式表明:影響輸入功率大小關(guān)鍵因素是沖程和沖次乘積,也就是光桿運行速度。其它參數(shù)不變,油井能耗與抽汲速度成正比。沖次將隨著電源頻率的改變而改變,而且兩者的變化為正比關(guān)系。因此調(diào)低頻率油井輸入功率降低。


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