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            基于ProfiBus現(xiàn)場總線的堿回收車間DCS方案設計

            作者: 時間:2010-01-28 來源:網(wǎng)絡 收藏

              操作員站由5臺DELL工業(yè)控制計算機組成,其中蒸發(fā)工段和燃燒工段各分配2臺,苛化工段一臺。5臺計算機互為冗余,均可與三個CPU進行數(shù)據(jù)交換,在每臺電腦上都可實時監(jiān)控整個堿各個工段的生產(chǎn)狀況,避免了各工段之間數(shù)據(jù)不能交換與顯示的盲區(qū)。組態(tài)軟件采用西門子WinCCV6.0SP1。

              系統(tǒng)主要包括以下的功能畫面:

              控制主畫面??刂浦鳟嬅姘凑樟鞒痰捻樞蝻@示各個控制環(huán)節(jié)的檢測值和設備的運行狀態(tài)。同時為每個控制回路設計了一個彈出式的控制面板,用戶在主畫面中點擊相應的控制環(huán)節(jié)就可彈出該控制回路的控制面板,操作員利用該面板進行的控制,包括設定值的改變,手動操作等。

              歷史曲線顯示。系統(tǒng)對主要控制量都進行了歷史曲線的顯示,包括液位,流量,溫度,壓力等。

              報警畫面。對于系統(tǒng)中出現(xiàn)的故障,系統(tǒng)會出現(xiàn)相應的報警信息。故障信息包括系統(tǒng)的硬件故障和軟件故障,硬件故障包括計算機同PLC間的通訊故障,電機無法啟動、系統(tǒng)中的信號模塊故障等,軟件故障是由用戶定義的故障,包括檢測值超限,調節(jié)時間過長等。

              參數(shù)集中顯示畫面。該畫面根據(jù)用戶的需要,以表格的形式集中顯示了重要的過程數(shù)據(jù),便于用戶迅速地了解的運行情況。

              參數(shù)設置畫面。該畫面只在工程師中設置,需要輸入口令方可進入。主要用于修改PID控制參數(shù)等重要參數(shù)。

              報表打印畫面:該畫面提供了按班別累計生產(chǎn)流量并可隨時打印。

             ?。?)通信系統(tǒng)

              CPU414-2DP和CPU317各有兩個網(wǎng)絡通訊口,一個MPI/DP集成通訊口,一個DP專用通訊口。各工段CPU與各自的EM200M從站通過連接,接口為DP專用通訊口,通訊速率設為1.5Mbps。過程控制級與操作管理級之間也通過現(xiàn)場連接,接口為MPI/DP集成通訊口,組態(tài)為-DP通訊,通訊速率為1.5Mbps。每個CPU和ET200M從站都設立ProfiBus-DP站地址,注意每個都必須分配獨立的站地址,相互之間不能重復。每個操作管理站配備CP5611通訊卡,組態(tài)為ProfiBus-DP通訊,通訊速率為1.5Mbps,分配獨立的站地址。各工段的ProfiBus網(wǎng)絡和操作管理級之間的ProfiBus網(wǎng)絡屬于同一個網(wǎng)絡,但屬于不同的網(wǎng)段,因此工段內(nèi)通訊問題不會影響其他工段的正常運行。通訊速率遠高于MPI(多點接口)網(wǎng)絡,利于數(shù)據(jù)的實時顯示。網(wǎng)絡通訊線采用西門子專用DP線,保證了系統(tǒng)的通訊速率和通訊距離。

              除了上述主體硬件框架外,系統(tǒng)硬件部分還包括給每個工段子系統(tǒng)供電的穩(wěn)壓電源和UPS,蒸發(fā)工段和燃燒工段均采用6KVA穩(wěn)壓電源和6KVA/30min(有效負荷/有效供電時間)UPS,苛化工段采用3KVA穩(wěn)壓電源和3KVA/30minUPS。對于電機的狀態(tài)反饋等數(shù)字量輸入信號,采用光電隔離器實現(xiàn)了現(xiàn)場信號與控制柜內(nèi)信號的隔離,避免了現(xiàn)場異常干擾電壓影響西門子模塊的工作。對于普通數(shù)字量輸出信號,采用歐姆龍中間隔離器進行隔離;而對于電動閥開關的控制信號則采用零壓型(Z)SSR(固態(tài)繼電器)進行了隔離,消除了由于頻繁動作所引起的信號振蕩。[3]

            3系統(tǒng)軟件設計

              針對堿工藝流程的特點,為每個工段編制采樣、濾波、PID控制、標度變換、報警、累計等子程序,由于結構化編程的方法具有程序結構層次清晰、部分程序通用化、標準化、易修改、簡化程序調試的優(yōu)點,所以這里我們采用該方法編制控制程序。

              下面對控制系統(tǒng)程序的各個基礎功能塊進行說明,通過在OB1、OB32、OB33、OB34、OB35(控制周期不同)等組織塊中調用這些基礎功能塊就構成了系統(tǒng)的控制程序。

              1)采樣子程序:將模擬量輸入讀回并順序存入數(shù)據(jù)塊。其中模入模塊的起始地址,通道數(shù),存儲數(shù)據(jù)塊的塊號以及數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)塊中的存儲位置是可變的,可在調用時確定。

              2)濾波子程序:采樣部分對每個通道連續(xù)采樣8次,順序存放在數(shù)據(jù)塊中。對8次采樣值進行求平均操作。在調用時需要指定數(shù)據(jù)塊號、數(shù)據(jù)存放首地址、相鄰兩次采樣值在數(shù)據(jù)塊中的間隔。

              3)PID控制程序:STEP7的程序庫中有通用的PID控制子程序,每一個子程序調用時必須為其指定一個背景數(shù)據(jù)塊,在被調用時,向邏輯塊傳遞參數(shù)值,在調用結束時,用來保存邏輯塊輸出的結果數(shù)據(jù)。

              4)標度變換:模擬量輸入經(jīng)過A/D轉換后,其數(shù)字化結果的標稱變化范圍為0-27648,而操作人員在進行設定給定值時,為了直觀,使用的是具體的數(shù)值,或者用百分比來表示。PID的采樣值有兩種形式:Word類型或Float類型,Word類型范圍為0-27648,但不直觀。因此,為了使給定值與測量值能夠做比較,就應該使測量值與設定值的標度一致,那么就需要進行標度變換。兩種標度的數(shù)值是一一對應的。

              5)報警子程序:對模擬量進行超上限或超下限判斷,若有則置位超限標志,為防止超限標志輸出抖動,設置判斷死區(qū)。

              6)流量累計子程序:為了考核各班效益,通常對重要流量(如進工段黑液流量等)要進行累計。對流量采樣信號進行時間積算,按照班別分別計入早班、中班、晚班,并累計當日總和、昨日總和及本月總和。

              7)電機控制:對電機的起??刂?,是系統(tǒng)最基本的控制應用。當準備信號就位時,可對電機直接進行啟停操作;當準備信號不到時,自動停止電機。電機電流過大時,電機報警。

              每個工段根據(jù)本工段的實際情況,在調用子程序時賦予不同的參數(shù)值。對于燃燒工段上汽包液位的控制不能采用簡單的PID控制,一般采用三沖量控制。其中液位作為主沖量送調節(jié)器,而蒸汽和給水流量信號作為輔助沖量。當鍋爐系統(tǒng)處于物料平衡時,液位穩(wěn)定,由于給水流量和蒸汽流量信號大小相等,引入加減器的正負號相反,而互相抵消,因此調節(jié)系統(tǒng)的控制信號沒有變化。當其中一個輔助沖量突然變化(例如蒸汽用量增加)、則破壞了物料平衡,這二個符號相反的輔助沖量差值作用于調節(jié)系統(tǒng)及時改變控制信號,增加給水量、使鍋爐系統(tǒng)物料重新恢復平衡,可見,三沖量調節(jié)系統(tǒng),能在來自蒸汽流量或給水流量的波動干擾還未影響到汽包液位時,就得到了克服,從而減小了液位的大幅度波動,因而減小了液位的“虛假現(xiàn)象”。鍋爐給水閥門要用氣閉式閥門,這時積分調節(jié)器置于正(+)作用,液位信號為正(+),蒸汽流量信號為負(-),給水流量信號為正(+)。

              每個工段按照工藝要求還設定有一定的連鎖子程序。蒸發(fā)工段的蒸汽壓力調節(jié)與I效黑液循環(huán)泵連鎖。當I效黑液循環(huán)泵的運行反饋信號沒有時,自動將蒸汽壓力調節(jié)打為手動狀態(tài)并關閉蒸汽閥門。燃燒工段的上汽包液位是整個系統(tǒng)的關鍵,它與給水泵,一、二、三次風機和引風機構成連鎖。當汽包液位超高限時,自動停止給水泵并報警;當汽包液位超低限時,自動關閉引風機、三次風機、二次風機和一次風機。

            4結語

              該系統(tǒng)是陜西科技大學微機應用研究所為河南某造紙廠的堿而設計的。它的特點是:

             ?。?)更新、擴充了的功能。傳統(tǒng)的中加入了現(xiàn)場總線,不但保持了DCS的穩(wěn)定性,且引入了現(xiàn)場總線的靈活性;同時可減少硬件數(shù)量,安裝、維護的工作量隨之減少。

             ?。?)提高了系統(tǒng)的靈敏性、精確性。與此現(xiàn)場總線有關的信號,無需再像傳統(tǒng)的DCS在發(fā)送與接收過程中通過數(shù)模/模數(shù)反復轉換,而是直接進行CPU間的通訊,從而提高了信號采集的品質和系統(tǒng)的控制質量。

              (3)降低了DCS的負荷,提高了系統(tǒng)的控制品質。由于一部分調節(jié)任務分配到現(xiàn)場智能儀表或者執(zhí)行機構的CPU上去實現(xiàn),DCS中相關自動處理單元中的CPU的負載得到降低,相關設備的調節(jié)品質得到提高。

             ?。?)由于現(xiàn)場總線具有自診斷和簡單的故障處理能力,并通過數(shù)字通訊將相關的診斷維護信息送往控制室,用戶可以查詢總線設備的運行狀態(tài)與診斷維護信息。

              本系統(tǒng)成本較低,簡單易用,可靠性高,通訊能力強,有很強的模擬量運算能力和數(shù)字邏輯處理功能。實現(xiàn)了對蒸發(fā)、燃燒、苛化生產(chǎn)過程控制的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。目前該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,系統(tǒng)中的算法有效可行,達到了令人滿意的控制效果,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟價值。


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